1、先导阀结构设计,即使在供汽负载不稳定,和后端设备用汽量变化较大时,其迅速响应的先导反馈信号,也可确保阀后二次压力非常稳定。
膜片式结构,型号为DPR16:大比例导阀与主阀膜片面积比,确保减压后压力平稳,尤其适合小口径(DN15~50)和阀后设定压力低于2Barg的任何口径。
曲面活塞式结构,型号为PR16:在高速蒸汽及大流量的冲击下,也能保证减压后压力平稳,因此尤其适合大口径(DN65~100)
2、主阀与导阀的阀瓣阀座密封面,均采用司太立合金,阀芯内件均由不锈钢制成,耐冲蚀,耐腐蚀,确保减压阀长效控制和密封。
3、内置大面积滤网,解决了杂质卡堵等常见问题。
4、减压比10:1
5、阀门底部增设排水装置。
1、我们工厂要求的压力不高,一般2-4barg,那我直接让锅炉生产5Barg的蒸汽好了,无需减压,还节省燃料,只是压力不太稳定。
这个观点很多用户都是认可的,可实际上它是错误的。
从锅炉的特性来说,生产蒸汽的压力与锅炉额定压力越接近,锅炉的燃烧效率就越高;
从蒸汽表中,我们可以看出,蒸汽应该遵循“高压输送、低压使用”的原则,热辐射更少,热效率更高。
因此,建议用户使用减压阀,因为减压阀具备两个功能:减压和稳压。
2、 减压阀突然就调不了压力了,怎么回事?
减压阀突然失效,一般发生在停机后再次开机的时候,最主要的原因是,冷凝水进到了减压阀内,导致导阀或主阀膜片无法动作,或者主阀膜片直接被水锤击破了,进而导致减压阀失效。
因此,要从下面两方面来解决:
A、选型要正确:一般DN65以上大口径,就不要选用膜片式减压阀了,最好用活塞式的;另外,Way′s先导式减压阀,特意在阀门底盖上开了一个排水孔,万一冷凝水进入,可以通过这个孔把水排出来,帮助减压阀膜片自动复位,就又可以正常使用了。--这是我们独家设计的。
B、要在减压阀前3米以内安装汽水分离器,若实在不能装汽水分离器,至少要安装一个排量稍大的浮球式疏水阀,避免冷凝水进到减压阀去。